摘要
大型化工管道受管内流体流动、边界约束、振源激励等复杂因素影响,服役期间往往会发生振动,其振动频率相较于土木结构较高,且可能存在多个主要频率成分. 若采用单一频率的调谐质量阻尼器(Tuned Mass Damper,TMD),难以达到理想的控制效果,而采用多重调谐质量阻尼器(Multiple Tuned Mass Damper,MTMD)时,受现场条件限制,又存在无法确定最优安装位置等问题.本文开展了基于MTMD的管道倍频响应减振研究. 首先,开展了某化工企业丙烷脱氢装置的大型管道现场实测研究,发现管道振动频率存在明显的倍数关系,即倍频现象.其次,建立局部管道有限元模型,分析管道动力特性,提出了基于数值搜索法的MTMD参数设计方法.最后,考虑化工管道现场安装条件的限制,研究了MTMD安装位置对管道减振效果的影响. 数值研究结果表明,安装MTMD可有效减小管道振动响应.
关键词
管道系统作为一种输送介质的手段,在化工、航空、海洋工程等领域得到广泛应用. 实际工程中,受管路系统复杂多变、管内流体高速运动、管道阀门规律性开闭等因素的影响,许多管道存在高频振动现象,且伴随较大的噪声污染,容易导致设备停机、流体泄漏、管道及膨胀节等产生疲劳破坏,极大地增加了安全隐
设计合理的管路体系,控制固有频率,从管道本身特性出发避免共振,这是管道振动控制的一种常见方法. 设计人员在满足管道功能的前提下,往往采用降低管道设计流速,选用低噪声的调节阀及压缩机,避免使用直角弯管和大角度的变截面管等方式尽可能地减小管道振动. 此外,研究人员发现管流入口处的缓冲
管道服役期间,若发生振动,利用上述方法难以达到减振目的. 此时,在不影响管道正常工作的情况下,改变管道的约束条件,如合理改进管道支承位置、调整支承刚度或增设刚性斜撑等,可有效改变管道结构固有频率,避免共振的发生.但是,此种方式也容易造成管道局部应力集中,同时支承方式的变动也会受场地条件的限
调谐质量阻尼器(Tuned Mass Damper,TMD)是其中一种常见的被动控制装置,当TMD的振动频率调谐至管道受控模态的固有频率时,TMD可以显著耗散管道振动的能量. 张炳康
虽然已有不少基于TMD的管道减振研究,但是大多针对单一频率的管道振动问题.而实际管道振动可能存在多个主要频率成分,例如作者对某化工企业丙烷脱氢装置的大型管道现场实测结果显示,该管道的振动频率存在多个主要频率成分,且存在倍数关系. 因此,本文开展了基于MTMD的管道振动控制方法研究.
1 管道-MTMD耦合系统响应分析
一个具有n个自由度的管道结构,与j个TMD组成的耦合系统的运动平衡方程可表示为如下形式:
(1) |
(2) |
式中:Ms、Cs、Ks分别代表管道的质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵;Mt、Ct、Kt分别代表MTMD的质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵;分别表示管道的加速度、速度和位移向量;分别表示MTMD的加速度、速度和位移向量:其中和(a=1,2,…,j)分别表示第a个TMD所在节点处的管道速度与位移;为外部激励位置影响矩阵;为外激励向量.
根据振型叠加原理,存在下式:
(3) |
(4) |
式中:为由结构各阶振型向量组成的振型矩阵,(b=1,2,…,n)为管道的第b阶模态振型;q为模态位移. 中的任意一个元素表示第b阶振型在第a个TMD所在位置处的振型幅值,即
(5) |
将式(
(6) |
(7) |
式中:,,分别为管道的模态质量、模态阻尼、模态刚度. 利用振型矩阵相对于质量、阻尼和刚度矩阵的正交性,则存在,. 其中,diag(∙)表示对角矩阵.
式(
(8) |
对
(9) |
式中:ω为外部激力频率,
其中A、B、C、D分别为:
, |
, |
, |
基于
(10) |
2 大型管道振动现场实测及分析
2.1 管道概况
对某化工企业丙烷脱氢装置的高温高压管道开展现场实测,如
目标管道振动位移幅值很小,低于1 mm,肉眼难以分辨. 此外,振动频率较高,现场噪声污染严重,与目标管道相邻的局部区域均存在有感振动,因此,管道位移的现场实测难以有效开展. 本次测试关注管道振动的加速度响应,管道内部包含高温高压气体,管道外部包有一层隔热材料,仅在膨胀节附近存在加速度计的安装空间. 因此,加速度计均布置于膨胀节附近,如

(a) 目标管道

(b) 加速度计现场布置
图1 大型管道现场实测
Fig.1 Field measurements of large-scale pipeline
2.2 管道振动响应分析
将10个加速度传感器分别固定在10个膨胀节位置处,分别称为测点A、B、C、…、J,采样频率为200 Hz,单次测试时长为15 min,某测点1 s内的加速度时程数据如

图2 某测点的部分加速度时程信息
Fig.2 Time segment of acceleration responses
利用快速傅里叶变换(FFT),对所有实测数据进行处理,测点频率特性如

图3 多个测点信号的频率特性
Fig.3 Frequency characteristics of the measured signals
从现场实测结果可以看出,管道振动频率以 26 Hz和52 Hz为主,同时也存在78 Hz的频率成分,可以看出明显的倍数关系,即倍频现象.由于78 Hz的频率成分占比较小,因此后文的减振以26 Hz和52 Hz为主. 管道振动涉及复杂的流固耦合机理,国内外现有研究均未给出理论解析解,但是,目标管道振动表现出明显的倍频现象,故可以认为,其振动是阀门开关产生的管内气柱频率与管道本身的固有频率接近而产生的共振所致.
2.3 目标管道有限元模型
基于目标管道设计资料,利用ANSYS软件建立三维有限元模型,采用Beam188单元模拟管道,水平管道不存在轴向约束,即允许在膨胀节处发生轴向变形.反应炉固定于厂房钢筋混凝土柱上,故视为固端约束.20个吊架为恒力弹簧,可视为有载结构,先进行均匀网格划分,后通过进行静力分析把荷载产生的应力加到结构上.管道有限元模型及节点编号如

图4 目标管道有限元模型及节点编号
Fig.4 Finite element model of the concerned pipeline and its node number
对管道有限元模型进行模态分析,得到前30阶模态参数.
振型阶次 | 频率/Hz | Z向振型参与模态质量/t | 振型 |
---|---|---|---|
1 | 10.298 | 55.97 | 沿Z向侧弯 |
2 | 17.034 | 72.76 | 沿Z向侧弯 |
3 | 26.323 | 71.47 | 沿Z向侧弯 |
4 | 38.321 | 70.11 | 沿Z向侧弯 |
5 | 43.430 | — | 沿X向侧弯 |
6 | 52.022 | 72.56 | 沿Z向侧弯 |

(a) 第3阶模态

(b) 第6阶模态
图5 管道第3阶及第6阶模态
Fig.5 The third and sixth modes of the pipeline
3 MTMD减振性能研究
3.1 MTMD参数设计
针对上一节中的管道模型,基于现场实测结果,本节开展了MTMD参数设计研究. 由于管道振动存在两个主要频率26 Hz和52 Hz,因此,设计的MTMD以控制这两个频率成分为主要目标.
这里,以最小加速度为优化目标,则TMD的最优频率比和最优阻尼比可由下式确定:
(11a) |
(11b) |
(11c) |
(11d) |
式中:μ为TMD质量比;βopt为最优频率比;ξopt为最优阻尼比;kopt为对应的最优刚度;copt为最优阻尼值;fs为受控模态频率;为TMD的质量.
在MTMD设计中,质量比的选择是关键,确定质量比后,则可获得对应的频率比和阻尼比.实际工程中,通常把质量比控制在10%以内.理论上,增大MTMD质量比可获得较好的减振效果.但是,随着质量比的增大,经济成本增加,同时减振效率降低.此外,较大的质量比也会增加原有结构的恒载,对管道及附属设备产生较大的负载和应力.因此,确定合适的质量比显得尤为重要.本文考虑的质量比变化范围为0.1%~5%,减振效率随MTMD质量比的变化趋势如
(12) |
式中:a1、a2分别为阻尼器安装前后的振动加速度幅值.

图6 减振效果随质量比变化曲线
Fig.6 Control performance vs. mass ratio variation
从
参数 | TMD1 | TMD2 |
---|---|---|
管道频率fs/Hz | 26.32 | 52.02 |
管道质量m/t | 71.47 | 72.56 |
质量比 | 0.015 | 0.015 |
TMD频率fd/Hz | 26.13 | 51.64 |
TMD质量md/kg | 1 072.05 | 1 088.40 |
TMD刚度kd/(kN· | 28 892.126 | 114 566.149 |
TMD阻尼cd/(kN·s· | 26.301 | 52.770 |
3.2 MTMD安装位置对减振效果的影响
对于管道减振,从控制力的角度来说,TMD可以通过质量块的运动来抵消外激励下结构的振动响应,当耦合系统只有1个TMD时,能够看出控制模态振型幅值越大,TMD提供的惯性力越大,所以在单模态控制中可将TMD布置于该模态的最大振型幅值处,继而优化TMD参数使控制效果最优. 当需要控制的模态为多模态叠加时,需要考虑所有惯性力迭加后的效果,即TMD之间的协同作用,以充分发挥MTMD的性能.
根据管道两阶振型分布可以得出管道各跨相应的振型幅值最大处节点.目标频率为26 Hz时,振型幅值最大处节点为11、29、48;目标频率为52 Hz时,振型幅值最大处节点为6、18、29、40、52. 若将设计好的TMD1和TMD2置于以上节点位置,其减振率P可达到80.79%. 然而,受现场条件限制,MTMD可能无法安装在以上理想位置.
基于第2节中的管道有限元模型,这里共选取57个节点的位置作为MTMD的候选位置,将TMD1和TMD2依次按管道节点位置进行安装,共3 249种工况,减振率受安装位置的影响如

(a) TMD2安装位置变换(TMD1固定)

(b) TMD1安装位置变换(TMD2固定)
图7 减振率与单个TMD位置变化的关系
Fig.7 The vibration reduction rate vs. the position variation of single TMD
保持TMD2安装位置不变,令其位于模态2振型最大节点处(即控制52 Hz的TMD位置位于减振 效果最优处).当TMD1安装位置位于模态1振型的各跨幅值最大处时,管道各个节点减振效果均增大,且在11、29、48管道节点处出现极大值,其减振效果均接近70%;由于模态2振型参与系数大,同时TMD2位于减振效果最优处,TMD1无论位于何处,当管道节点位于12~24及35~46时,其减振效果均较好,变化不大,受TMD1位置影响较小. 当TMD1安装位置位于模态1振型零点处时,管道各个节点减振效果均减小,且因MTMD与管道的耦合系统作用,减振效果具有叠加效应,在12、24、35、46管道节点处出现极小值.
对管道模型进行瞬态响应分析,根据加速度时程数据可得出管道振型幅值最大处为节点19,以该节点振动响应为参考标准,对管道安装MTMD进行研究. 如

图8 减振率与多个TMD位置变化的关系
Fig.8 The vibration reduction rate vs. the position variation of multiple TMDs
同时,通过比较减振效果,在所有组合中除去管道无法安装位置处的组合情况,可得到MTMD安装位置的最优组合,即TMD1安装位置为节点30,TMD2安装位置为节点7,减振效果达到80.42%.
为重点研究MTMD对于管道的减振性能,分别将MTMD安装前后减振效果进行对比,其加速度时程曲线及FFT幅值对比如

(a) 加速度时程曲线

(b) FFT幅值
图9 管道安装MTMD减振效果模拟
Fig.9 Simulation of vibration reduction effect of MTMD in pipe installation
3.3 TMD制作和测试
本文采用的MTMD装置为电涡流调谐质量阻尼器,其安装示意图详见

图10 调谐质量阻尼器安装示意图
Fig.10 The schematic diagram of installation of TMD
现阶段,已完成目标频率为26 Hz的电涡流阻尼器的设计和制造,其中,电涡流TMD的质量块采用钢材,重量为1 t. 该TMD的模态分析结果如

(a) TMD竖向模态

(b) TMD水平模态
图11 TMD振型分析结果
Fig.11 Modal analysis pf TMD
同时,在实验室中利用橡胶锤敲击模拟脉冲激励,对电涡流TMD进行现场动力测试,如

图12 TMD动力测试
Fig.12 Dynamic tests of TMD

(a) 阻尼器加速度时程曲线

(b) 加速度傅里叶变换结果
图13 TMD动力测试结果
Fig.13 Dynamic test results of TMD
目标频率52 Hz的电涡流TMD也正在设计和制造当中,也将相继开展对应的动力测试工作. 由于TMD的现场安装工作暂未完成,本文尚未给出现场管道的减振效果.
4 结 论
本文以某化工企业丙烷脱氢装置的大型管道为研究对象,通过现场实测和数值模拟分析,对基于MTMD的管道振动控制效果开展相关研究,主要结论如下:
1)相对于整个装置的管道系统,仅局部管道发生剧烈振动,并且,现场实测结果表明,管道振动的主要频率成分存在倍数关系,为管道切换阀门引起的气柱变化导致的共振.
2)质量比对MTMD的减振性能影响较大,对于目标管道,MTMD质量比取1%~1.5%时减振控制效果较好,且具有一定的经济性.
3)MTMD的安装位置同样重要,考虑多个TMD之间的相互影响,在管道上优化组合搜索得出安装位置,若MTMD能位于振型振幅最大处,则效果最佳,如若不能,相邻位置处也能达到较好的减振效果.
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